記西北工業(yè)大學康沫狂教授
不管人們是否把鋼鐵工業(yè)列入“夕陽工業(yè)”的行列,據(jù)專家預測,21世紀鋼鐵材料仍是占據(jù)主導地位的結(jié)構(gòu)材料。 現(xiàn)代工業(yè)激烈的競爭迫使各行各業(yè)最大限度地發(fā)揮其效益效率效能,因而要求結(jié)構(gòu)材料盡可能地提高其使用性能水平。對于鋼鐵來說,首要是提高其使用強度水平,讓一噸鋼頂兩噸用,這是未來鋼鐵工業(yè)的主要出路。因為僅就我國情況看,據(jù)估計下世紀鋼鐵的需求量,要在目前的生產(chǎn)水平上每年再加一億噸。達到這樣大的生產(chǎn)能力光是資金投入就需10000億,加上其它各種因素,無論是國家的財力、能源、資源、環(huán)境、運輸?shù)雀鱾€方面均無法承受。 整個世界的情況也大致如此。面對嚴峻的形勢,世界先進國家都制訂了面向21世紀的“超”研究計劃,如日本1997年制訂了超級鋼研究計劃,為期10年,總費用達1000億元。 現(xiàn)代生產(chǎn)對鋼鐵材料的要求十分苛刻。單就石油工業(yè)來說,隨著深井、超深井和水平平臺技術的發(fā)展,對鋼鐵的強度和韌性要求越來越高,兼?zhèn)涑邚姸群透唔g性的油井管材的開發(fā)號稱世界級難題,是各國超級鋼計劃的重要組成部分。在我國,由于井深、井底壓力過大,油井管不能承受礦井需求,致使油井報廢平均每年直接經(jīng)濟損失達1億多元。因此,研制新型鋼鐵材料,可以說是炙手可熱的課題。在這個領域,西北工業(yè)大學的康沫狂教授具有高瞻遠矚的戰(zhàn)略眼光,他幾十年孜孜以求,做出了十分突出的貢獻。 “爭氣鋼”——中國人自己的鋼 康沫狂教授1920年生于河南新野縣,學生時代他就是一個渴求新知、成績優(yōu)異的學生。1945年,他以優(yōu)異的成績畢業(yè)于西北工業(yè)大學的前身西北工學院機械系,繼而留校工作。 60年代初,中蘇關系破裂,“老大哥”背信棄義,撤走了專家,廢棄了合同,使我國的航空工業(yè)面臨極大困難,血氣方剛的康沫狂下決心要研制我們自己的新鋼種。那些日子,他整日呆在圖書館,查資料,翻雜志,構(gòu)想研制新鋼種的藍圖。 1963年,康沫狂在分析了我國航空工業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀的基礎上,結(jié)合自己多年的理論研究經(jīng)驗,提出了研制低合金高強度貝氏體鋼并將之用于航空工業(yè)的新構(gòu)想。 當時的條件相當困難。50年代末的“大躍進”傷了國家的元氣,60年代初的3年自然災害又給人民帶來了災難,國家的財力物力是相當緊張的,康沫狂和他指導的研究生們發(fā)誓哪怕吃糠咽菜也要把適于航空工業(yè)要求的新(典型)貝氏體鋼搞出來。他們風里來,雨里去,奔波于學校和工廠之間,每日工作10多個小時,在工廠開爐熔煉、軋制成型,在學校測試性能、進行理論分析,經(jīng)過兩年多的艱苦奮戰(zhàn),一種嶄新的鋼種——新貝氏鋼研制出來了。經(jīng)過工廠幾年的推廣試用,證明該鋼具有良好的綜合機械性能與優(yōu)異的工藝性能,既提高了鋼的內(nèi)在質(zhì)量,又簡化了該鋼的工藝流程。1968年,冶金部和航空部聯(lián)合組織鑒定,認為該鋼有大規(guī)模的推廣應用價值,并被定名為國產(chǎn)—11鋼,簡稱GC—11鋼。這是我國打破封鎖,獨立自主、自力更生研制的低合金高強度結(jié)構(gòu)鋼。 “文革”十年浩劫,給知識分子帶來了莫大的災難。正當使用GC—11鋼做無窗骨架,對接框等部件的戰(zhàn)機飛上藍天的時候,Gc—11鋼的研制者康沫狂教授卻被打成了“歷史反革命”,關進了牛棚,整日反省、寫檢查。 有道是,屋漏又遭連陰雨。1970年,我國用Gc—11鋼生產(chǎn)的一批援外飛機的機身聯(lián)接框發(fā)生脆斷開裂現(xiàn)象,外國退回了飛機,這在“階級斗爭一抓就靈”的年代是一起嚴重的“國際性政治事故”。中央有關領導直接過問,責成航空工業(yè)部立即查找原因,危難之中的康沫狂雪上加霜,將面臨著又一場災難,他主持研制的Gc—11鋼也面臨著被淘汰的厄運。值得慶幸的是,在這一事故的匯報會上,我們敬愛的周恩來總理和葉劍英元帥明察秋毫,明確指示“這是我們自己研制的新鋼種,不能一棍子打死,要實事求是,認真查清事故的原因。”還蹲在“牛棚”中的康沫狂聽了周總理和葉帥的指示,激動得熱淚盈眶。 中國的知識分子是愛國的,他們渴求用自己的真知報效祖國。理解與信任激發(fā)了康沫狂努力工作的熱情,在“牛棚”他夜不能寐,反復思考著Gc—11鋼的脆斷原因。造反派給康沫狂戴上了“特務嫌疑分子”、“歷史反革命”、“反動學術權威”3頂大帽子,剝奪了他親自去北京接受檢驗和進一步研究Gc—11鋼的權利,但航空部還是點名讓康沫狂參加由部直接領導的檢查攻關組,造反派也只好讓他“戴帽”工作,立功贖罪。出了牛棚的康沫狂好似煥發(fā)了青春,勁頭十足,他信心百倍地對周圍年輕同志說:“我們應該自己相信自己,大家努力干,出了問題,有我這把老骨頭撐著。”他把“批判”、“審查”不放在心上,全神貫注地投入了Gc—11鋼的研究分析工作。拉架子車領料,他干,加工試樣,他也干,求實、認真、負責的作風深深地感動了全組同志,也得到了大家的信任和尊重,大家都知道康教授是講科學的,而科學的東西就是要實事求是,不能有半點虛假。從1972年秋到1974年兩年多的時間里,康沫狂帶領全組十幾位同志苦干了800多個日日夜夜,進行各種試驗上千次,取得了測試數(shù)據(jù)上萬個,艱苦的工作和精神上的折磨,使這位昔日奔跑于籃球場上的中鋒患了心臟病,一次去南昌飛機制造廠實地調(diào)研時,過度的勞累使他突然昏倒,幸虧急送醫(yī)院,才幸免出意外。他多年來就是這樣忘我地工作,從來沒有想過自己的得失。經(jīng)過堅持不懈的試驗研究,Gc—11鋼脆斷的秘密終于解開了:冷敲和多次鍍鋅,使Gc—11鋼發(fā)生氫脆,Gc—11鋼本身沒有問題,機身聯(lián)接部多次反復冷敲使構(gòu)件的內(nèi)應力增加,多次反復鍍鋅使構(gòu)件滲框也增加,二者交叉影響,導致Gc—11鋼在高載荷時產(chǎn)生氫脆開裂。原因找到了,康沫狂提筆給航空部寫了上萬字的分析論證總結(jié)報告,建議繼續(xù)在航空制造和其它行業(yè)中使用Gc—11鋼。 十年艱辛,十年奮斗。 1974年,航空工業(yè)部正式發(fā)文決定繼續(xù)使用Gc—11鋼,并用它來代替沿用多年的原蘇聯(lián)30crMnSiA鋼,廣泛使用于9個機型的400多種零件上。人們稱Gc—11鋼為“爭氣鋼”、“自己的鋼”。它為打破封鎖,獨立自主地發(fā)展我國自己的航空工業(yè)做出了重要貢獻。1978年,在北京召開的第一屆全國科學技術大會上,康沫狂課題組研制的Gc—11鋼獲全國科學大會獎,1985年又榮獲國家發(fā)明二等獎??的袷峙鯂铱莆魅嗡谓☆C發(fā)的國家二等發(fā)明獎證書,眼眶里含滿了幸福的淚花,他激動地說:“我總算為國家做了一些有益的工作。” 準貝氏體鋼的研制推廣之路 人們認識自然沒有窮盡,科學研究也沒有止境??的窀鶕?jù)多年積累的實踐經(jīng)驗,又決定從理論上對貝氏體鋼等金屬材料進行更深入細致的微觀研究。 鋼中貝氏體相變是固態(tài)相變的一個重要類型,其相變和材料的性能有十分密切的關系。然而在貝氏體相變理論研究方面,也存在許多爭議。近年來,康沫狂指導一批年輕同志在國家自然科學基金、國家教委基金、航空科學基金等數(shù)個基金支持下,從相關的動力學、晶體學、形貌學等方面入手,對貝氏體相變理論、貝氏體組織的力學行為和貝氏體鋼的合金化方面進行了大量研究??的裰笇а芯可到y(tǒng)研究了貝氏體的預相變行為,獲得了溶質(zhì)原子擴散偏聚的直接證據(jù),成功地測定了貝氏體預轉(zhuǎn)變期奧氏體中含碳量發(fā)生了貧碳區(qū)和富碳區(qū)的變化,揭示了預貝氏體相變的本質(zhì),突破了國內(nèi)外權威學者認為貝氏體預轉(zhuǎn)變期奧氏體內(nèi)碳量不能發(fā)生變化的禁律,對奧氏體的熱穩(wěn)定化機理作出了新的解釋。首次在應用研究方面,采用新的合金設計思想,獲得了沒有碳化物的準貝氏體鋼。 準貝氏體鋼這株幼苗破土而出,如何使它茁壯成長,造福于社會,成為康沫狂教授魂牽夢繞的思慮。 現(xiàn)今世界,科技與經(jīng)濟一體化的趨向越來越明顯,重視科技產(chǎn)業(yè)化已是全球性共識。但由于體制、政策等方面存在問題,這項工作在我國長期舉步維艱。科技成果向市場轉(zhuǎn)化需要十分復雜的過程,其難度甚至不亞于創(chuàng)造這些成果本身。大量科研成果“待字閨中”,束之高閣,并不能真正變成現(xiàn)實生產(chǎn)力。康沫狂教授雖然深知這項工作的艱難,卻始終認為這是從事應用研究的科技工作者義不容辭的重要使命,同時也視為自己畢生的追求和最大的人生樂趣。 為了使準貝氏體鋼走出實驗室,應用在生產(chǎn)中,從1984年起他就開始了漫長而艱苦的推廣工作。十多年來,他和同事、研究生一起,先后與中原鋼鐵廠、陜西鋼廠、重慶鋼廠等單位合作,已把準貝氏體鋼試用在綜合采煤機的截齒、鉆巖用的重型釬桿和重型汽車的翻斗板上,替代了原用的或進口的鋼材,從而提高了產(chǎn)品使用壽命,或降低了生產(chǎn)成本,其優(yōu)越的性能和廣泛的市場前景逐步得到冶金界的認可。 而隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展,我國鋼鐵工業(yè)經(jīng)歷了大起大落的過程。當前,國內(nèi)鋼鐵行業(yè)陷入兩難境地:一方面,普通鋼材生產(chǎn)大量過剩,另一方面,高質(zhì)量的特殊性能要求的鋼鐵又不能滿足市場需求嚴重依賴進口,加之大量進口鋼材涌入,鋼材市場競爭白熱化,鋼鐵企業(yè)面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)。 1996年10月,國家科委在青海召開科技推廣會,“系列高強高韌可焊耐磨準貝氏體鋼被列為九五《國家級科技成果重點推廣計劃》項目。推廣會一結(jié)束,作為國內(nèi)頗有影響的西寧特鋼集團旋即召開了準貝氏體鋼推廣應用會,決定由西工大作為科技依托單位,西鋼集團作為應用開發(fā)單位,成立推廣應用協(xié)調(diào)小組,簽定了試制協(xié)議,從而揭開了準貝氏體鋼在礦用高強園環(huán)鏈、超高強度H級抽油桿和單體液壓支柱上應用推廣工作的序幕。該項目隨后又被列入國家經(jīng)貿(mào)委“98國家技術創(chuàng)新項目。” 礦用高強園環(huán)鏈在煤礦運輸機中為至關重要的部件,對鋼材的要求極高,長期以來一直依賴從日本進口,不僅價格昂貴,受制于他國,且供貨時間常常不能保證。撫鋼、齊鋼、首鋼等曾先后按進口材料成份進行過試仿制,都因冶金水平的限制沒有成功。準貝氏體鋼的各項性能完全能達到礦用園環(huán)鏈鋼的要求,如果用它生產(chǎn)高強鏈替代進口,將填補國內(nèi)空白,具有顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。H級抽油桿是油田中大量使用的部件,國內(nèi)外冶金工作者曾試圖探索一條“材料型”生產(chǎn)H級抽油桿的道路,但由于各種原因均未成功,至今仍沿用“工藝型”方法,我國用20CrMo鋼生產(chǎn)D級抽油桿后,采用表面淬火工藝來達到H級桿的性能指標,這樣做熱處理工藝復雜,生產(chǎn)率低,產(chǎn)品質(zhì)量差,且成本高,急需更新?lián)Q代。準貝氏體鋼的工藝特點和性能指標完全具備直接用“材料型”生產(chǎn)H級抽油桿的條件,其材料所含元素價格低,熱處理工藝簡單,經(jīng)過經(jīng)貿(mào)委鑒定,被認為是國際領先材料。作者:郭明